ZYB高(gāo)壓齒輪油泵軸承潤滑方(fāng)式的改造(zào),高壓齒輪泵暢(chàng)銷全國各地,產品在國(guó)內市場占有率(lǜ)!穩居(jū)國內同行業位置。高壓(yā)齒輪油泵采(cǎi)用(yòng)自封式(shì)潤滑(huá),間隙自動調節結構,要零件均高耐磨材料製造。
ZYB高壓齒輪油泵滾動軸承的潤滑主要是減小磨擦功耗,降低磨損率,同(tóng)時(shí)還起到冷(lěng)卻、防(fáng)塵、防鏽以及吸振等作用。搞好設備潤滑是保證(zhèng)設(shè)備正常運轉。減少設備磨損,防止設備事故,降低動力消耗,延長(zhǎng)修理周期和使用壽命的有效措施。
我廠焙燒爐循環油係統所使用的ZYB高壓齒輪油泵為單級單吸泵,各種技術參數如下:
型號為IS150-125-250,流量200m3/h,揚程20m,軸功(gōng)率18.5kw,轉速1450r/min。
這類型號的油泵(bèng)滾動軸承潤滑是由30#(冬)或40#(夏)機(jī)械潤滑油潤滑。由於設計原因(yīn)動密封泄漏非常嚴重,不(bú)但造成機油大量浪費,軸承燒壞,而且汙(wū)染環境(jìng),不(bú)利於設備的(de)安全運(yùn)行及文明生產。在幾年的工作中,為了解決這一問題,多次進行小改小革。
1、潤滑方式改造的曆程
1.1毛氈(zhān)密封改為單層骨架油封
原軸承箱密封是用毛氈密封。泄漏非(fēi)常嚴重(chóng),每台泵(bèng)耗(hào)油量約為300kg/a,造成大量機(jī)油浪費,地麵上油汙厚(hòu)厚一層。
為了改變這種漏油狀況,改毛氈密封為骨架密封,方(fāng)法如下:
①對軸承(chéng)箱的內外端蓋進行加工,車出一個Φ65mm,深12mm的圓孔(kǒng),適合放一個規格為45mm×60mm×12mm的骨架油封。
②將毛氈取掉,把骨架油封用錘子輕輕打進去,並正確安裝(zhuāng)。
經(jīng)過改造後,設備(bèi)運轉正常,振動位移為0.04mm左右(yòu),軸承外測溫度為50℃左右,每台泵年消耗機油僅需50kg左右。保持了泵房清(qīng)潔衛生,杜絕了由於缺油造成軸承、軸損壞事故的發生,使設備運行完好。
1.2單層骨架(jià)油封改為雙層骨架油封
為(wéi)了使泄漏量更加減少,根據軸承箱端蓋的結構情況,又提出了改造方案,把軸承箱端蓋內(nèi)孔加工為Φ65mm通孔。將單層(céng)骨架油封(fēng)改為雙層(céng)骨架(jià)油封:
試運行表明,這種(zhǒng)方法對防(fáng)止漏油(yóu)在短期內是非常有效(xiào)的。但連續運(yùn)行6個月以後,由於骨架油封磨損又會增大泄漏量。
2、骨架油封的缺陷
將毛氈油封改為(wéi)骨架油封,使用了4a,雖然效果較好(hǎo),但是也有明顯的缺陷。
在實際工作中,因為骨架油封壽(shòu)命較短,需要經常更換,在更換骨架油封時(shí),需要將設備全部解體(tǐ),一方麵(miàn)增加工人勞(láo)動強度,另一方麵在設備解體檢修過程中(zhōng),有時會造成葉輪、軸承等零件的(de)損壞,不符(fú)合設備經濟管理要求(qiú),但如果不換油封,造成(chéng)泄漏,不利於(yú)密封,也直接影響軸承壽(shòu)命。總之,實踐證明:骨架油封沒有徹底解決這種結(jié)構的軸承箱漏油問題。
3、潤滑(huá)脂代替潤滑(huá)油
目前,又便宜又無泄漏(lòu)的(de)密(mì)封裝置還(hái)沒有,有的密封效果(guǒ)好,但價格昂貴(guì),經濟上不可行。經過調(diào)查研究,決定大膽試驗——用潤滑脂代替潤(rùn)滑油來潤滑。
3.1改造方法
考(kǎo)慮到泵軸功率隻有18.5kw,流量隻有200m3/h;泵轉(zhuǎn)速為(wéi)1450r/min,線(xiàn)速度為3.4m/s。從以上兩點看,用潤滑脂潤滑是可行的。
3.2具體方法如(rú)下
①把(bǎ)油箱內的機油放掉,對軸承箱進行清洗。
②把軸承箱(xiāng)兩端的端蓋及放油孔絲堵打開,以排除箱體內空氣。
③用黃油槍把鋰基脂由(yóu)加油孔向軸承箱內加注(zhù),加到潤滑脂從兩端蓋及放油孔擠出,視為加滿,並上緊軸承端蓋(gài)及放油孔絲堵。用手盤車,使潤滑脂在箱體內分(fèn)布均勻。
啟動泵後(hòu),開出口閥門,使泵在正常情況下運行,監視(shì)泵兩端軸承溫(wēn)度及油質情況。用紅外線(xiàn)測溫儀監(jiān)測溫度,數據如表1所示:
表1軸承溫度隨運行時間的變化運行時間/h內側軸承溫度/℃外側軸承溫度/℃室溫/℃
0.17 40 41 35
0.33 42 44 35
0.50 44 47 35
0.67 47 50 35
0.83 49 53 35
1 50 54 35
2 50 54 35
10 50 53 34
240 45 50 32
720 44 49 31
經改造後振動位移為0.04mm左右。
潤滑脂(zhī)油質(zhì)良好、無變(biàn)化,油泵運轉正常,從溫度監測數據和振動(dòng)監測數據可以看出,用潤滑脂代替潤滑油(yóu)是可行的,能在同類(lèi)型泵(bèng)上推廣使用。
3.3潤滑脂(zhī)潤滑效果
潤滑脂不易泄(xiè)漏,有利於油泵軸承的潤滑,確保油泵安全穩定運行,大大減少加油量和加油(yóu)次數。不但(dàn)節油,而且降(jiàng)低(dī)工人的勞動強度。具體來說:
①節省油費用。使用潤滑(huá)油脂每台油泵消耗為9kg/a,費用為63元/a。而機油消耗量在骨架油封完好情況下4kg/月,費用為200元/a。每(měi)台(tái)泵可節約137元/a,大大降低了(le)潤滑費用。
②減少檢修費用。骨(gǔ)架(jià)油封平均壽(shòu)命為4個月,為更換骨(gǔ)架油封(fēng),每年需解體檢修3次左右,改為鋰基脂(zhī)潤滑,減(jiǎn)少人工費。材料費、機械費,並避免了在檢修過程(chéng)中造成設備零(líng)件的(de)損壞。
③延長(zhǎng)了設備運行周期。從振動(dòng)。溫度等方麵監測(cè),使用(yòng)潤滑(huá)脂密封性(xìng)能好,軸承運轉良好,延長了(le)軸承的使用壽命。
④改善了崗位(wèi)環境。
4、結語(yǔ)
總之,用潤滑(huá)脂代替機械潤滑油,對這種轉速低、流量不大的油泵是切實可行的,並(bìng)且有著明顯的經濟(jì)效益、環境(jìng)效益(yì),是使設(shè)備經濟合理運行的一項有效措施。
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