船用渣油泵問題剖析及治理維修,渣(zhā)油泵能可靠(kào)的工作(zuò)取決於柱塞(sāi)和導套的配合間隙,通常柱塞和(hé)導套這一偶件間的徑向間隙隻有幾微米,間(jiān)隙過(guò)大,就會導致燃油的過量泄漏。造成柴(chái)油機(jī)發火燃燒不正常,甚(shèn)至引發起動困難。
案(àn)例一:WCB輪為巴拿馬型散裝船,主機(jī)型號為MITSUBISHIUEC45LA,高轉速158轉/min,指示功率(lǜ)5,295kw,主機總運行時間有63,800多小時,渣油泵也有20,000多小(xiǎo)時沒做檢修保養。當船抵達美國(guó)波特蘭港前,主機減速進行試驗時,結果發現各缸排氣(qì)溫度差別很大,轉速波動明顯(xiǎn)。主機停車,船速降下後,再次啟動主機,可是在集控室操縱難(nán)以啟動,緊急轉換到機旁操車,並加大(dà)油(yóu)門才能啟動,維持機旁操(cāo)縱,直到拋好錨。在機動用車期間,通過檢查確認有兩個缸的高壓油(yóu)管脈衝變弱明顯;渣油泵(底閥抽油泵的製造技術)本體底部觀察孔處泄漏量增多。為什麽所(suǒ)有的渣油泵柱塞和導套磨損會如此快分(fèn)析判斷很可能(néng)與在美國舊金山港加裝(zhuāng)的650噸(380cst在攝氏50℃)燃油(yóu)有關(guān)(後據化(huà)驗室光譜分析,認為該種燃(rán)油的光譜特性曲線不是燃油,很像是液壓(yā)油成分),含有大量液壓油的燃(rán)油,加熱到130℃左右時,潤滑性能很差,所以連續使用該燃油才不足二十(shí)天,就造成了渣油泵的柱(zhù)塞和導套偶件不同程度(dù)的(de)快速磨損。解體渣油泵發現柱塞麵大部分已變成黑色(正常應為光亮),徑向間隙也超過極限值。不得不將所有的渣油泵(bèng)柱塞偶件換新,換新後雖然啟動困難的故障解決了,但(dàn)是主機在低速運(yùn)行時,轉速波動依然較大。這個問題持續了(le)半年多。
我們(men)查閱了檢修(xiū)渣油泵的所有記錄,校正了各缸渣油泵的供油定(dìng)時,核準油門齒條刻度大小,又將各缸的噴油(yóu)器拆下泵壓試驗,檢查等等,可問題仍然(rán)存在。最後決定對渣油泵的密封情況(kuàng)再次全麵檢查,結果發現在(zài)未關閉渣油泵進回油(yóu)閥時,拆下高壓油管有(yǒu)大(dà)量的燃油(yóu)溢出,這就明渣油泵出油閥不能密封而導致泄(xiè)漏。因為在主機停車時,渣油泵柱塞不動作(zuò),泵腔內壓力下降,出油(yóu)閥(fá)在彈簧壓力作用下(xià)應能自行關閉,狀(zhuàng)況良好的出油閥(fá)不會(huì)泄漏。該渣油泵出油閥的(de)閥芯與閥座為錐麵密封,關閉密封是靠閥體頂部的彈簧作用,由於(yú)長期運(yùn)行(háng),反複撞擊,在閥芯的錐形麵(miàn)上磨出了糟痕,這就(jiù)造成了渣(zhā)油泵內漏(lòu)。尤其(qí)是低速時內漏更甚,供油量不同(tóng),各缸負荷輸出不均,轉速(sù)波動大,各缸排氣溫度差別也大。更換了四個缸的出油閥或彈簧後,主機運行(háng)正常了。
所以在日常管理中,仔細觀(guān)察渣油泵的性能變(biàn)化,就能夠發現其引(yǐn)發故障的征兆:
(1)渣油泵效率的變化(huà):性能好的渣油泵,一般單缸齒條(tiáo)調整1~2格,氣缸內的爆(bào)炸壓力,排(pái)氣溫度都會明顯變化。否則就應考慮渣油泵的柱塞,導套是否磨損,出油閥是否泄漏。
案(àn)例一:WCB輪為巴拿馬型散裝船,主機(jī)型號為MITSUBISHIUEC45LA,高轉速158轉/min,指示功率(lǜ)5,295kw,主機總運行時間有63,800多小時,渣油泵也有20,000多小(xiǎo)時沒做檢修保養。當船抵達美國(guó)波特蘭港前,主機減速進行試驗時,結果發現各缸排氣(qì)溫度差別很大,轉速波動明顯(xiǎn)。主機停車,船速降下後,再次啟動主機,可是在集控室操縱難(nán)以啟動,緊急轉換到機旁操車,並加大(dà)油(yóu)門才能啟動,維持機旁操(cāo)縱,直到拋好錨。在機動用車期間,通過檢查確認有兩個缸的高壓油(yóu)管脈衝變弱明顯;渣油泵(底閥抽油泵的製造技術)本體底部觀察孔處泄漏量增多。為什麽所(suǒ)有的渣油泵柱塞和導套磨損會如此快分(fèn)析判斷很可能(néng)與在美國舊金山港加裝(zhuāng)的650噸(380cst在攝氏50℃)燃油(yóu)有關(guān)(後據化(huà)驗室光譜分析,認為該種燃(rán)油的光譜特性曲線不是燃油,很像是液壓(yā)油成分),含有大量液壓油的燃(rán)油,加熱到130℃左右時,潤滑性能很差,所以連續使用該燃油才不足二十(shí)天,就造成了渣油泵的柱(zhù)塞和導套偶件不同程度(dù)的(de)快速磨損。解體渣油泵發現柱塞麵大部分已變成黑色(正常應為光亮),徑向間隙也超過極限值。不得不將所有的渣油泵(bèng)柱塞偶件換新,換新後雖然啟動困難的故障解決了,但(dàn)是主機在低速運(yùn)行時,轉速波動依然較大。這個問題持續了(le)半年多。
我們(men)查閱了檢修(xiū)渣油泵的所有記錄,校正了各缸渣油泵的供油定(dìng)時,核準油門齒條刻度大小,又將各缸的噴油(yóu)器拆下泵壓試驗,檢查等等,可問題仍然(rán)存在。最後決定對渣油泵的密封情況(kuàng)再次全麵檢查,結果發現在(zài)未關閉渣油泵進回油(yóu)閥時,拆下高壓油管有(yǒu)大(dà)量的燃油(yóu)溢出,這就明渣油泵出油閥不能密封而導致泄(xiè)漏。因為在主機停車時,渣油泵柱塞不動作(zuò),泵腔內壓力下降,出油(yóu)閥(fá)在彈簧壓力作用下(xià)應能自行關閉,狀(zhuàng)況良好的出油閥(fá)不會(huì)泄漏。該渣油泵出油閥的(de)閥芯與閥座為錐麵密封,關閉密封是靠閥體頂部的彈簧作用,由於(yú)長期運(yùn)行(háng),反複撞擊,在閥芯的錐形麵(miàn)上磨出了糟痕,這就(jiù)造成了渣(zhā)油泵內漏(lòu)。尤其(qí)是低速時內漏更甚,供油量不同(tóng),各缸負荷輸出不均,轉速(sù)波動大,各缸排氣溫度差別也大。更換了四個缸的出油閥或彈簧後,主機運行(háng)正常了。
所以在日常管理中,仔細觀(guān)察渣油泵的性能變(biàn)化,就能夠發現其引(yǐn)發故障的征兆:
(1)渣油泵效率的變化(huà):性能好的渣油泵,一般單缸齒條(tiáo)調整1~2格,氣缸內的爆(bào)炸壓力,排(pái)氣溫度都會明顯變化。否則就應考慮渣油泵的柱塞,導套是否磨損,出油閥是否泄漏。
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