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DHB點火泵56-56的故障現象及改進效果

時(shí)間:2017-10-16 16:46 作者:泊(bó)頭油泵 點(diǎn)擊(jī):
 
DHB點火泵56-56的(de)故障現象及改進效果
一、GZYB高壓渣油泵的故障現象及原因分析  
  1.檢(jiǎn)查動臂油缸的內漏情況。簡單的方法是把動臂升起,看其是否有明顯的自(zì)由下降。若下落明顯(xiǎn)則拆卸油缸檢查,密封(fēng)圈(quān)如已磨損應予更換;  
  2.檢查操縱閥。首先清(qīng)洗安全閥,檢查閥(fá)芯是否磨損,如磨損應更(gèng)換。安(ān)全閥安裝後若仍無(wú)變(biàn)化,再檢查操縱閥閥芯磨(mó)損情況,其間隙使用限度一般為0.06mm,磨損嚴重應更換;  
  3.測量DHB點火泵56-56的壓力。若壓力偏(piān)低(dī),則進(jìn)行調整,加壓力(lì)仍調不上去,則說明渣油泵嚴重磨損。  
  一般來說,造成GZYB高壓渣油泵動臂(bì)帶載不能提升(shēng)的主要原因為:  
  a.渣油泵嚴重磨損。在低速運轉時泵內泄漏嚴重;高速運轉時,泵壓力稍有提高,但(dàn)由於泵的磨損及(jí)內(nèi)泄,容積效率顯著下降,很(hěn)難達到額定壓力。渣油泵長時(shí)間工(gōng)作又加劇了(le)磨損(sǔn),油溫升高,由此造成齒輪元(yuán)件磨損及密封(fēng)件的老化、損壞,喪失密封能力,齒輪油變質,導致故障發生;  
  b.齒輪元件選型不合理(lǐ)。動(dòng)臂油缸規格為70/40非標(biāo)準係列,密封件亦為非標準(zhǔn)件,製造成本高且密(mì)封件更換(huàn)不便。動臂油缸(gāng)缸徑小,勢必使係統調定壓力(lì)高; 
  c.DHB點火(huǒ)泵56-56係統設計不合理。由圖1可知,操縱閥與全齒輪轉向器為單泵串聯,安全閥調定壓力分16MPa,而渣油泵的額定工作壓力也為(wéi)16MPa。渣油泵經常在滿(mǎn)負載或長時間超負荷(高壓)情況下工作,並(bìng)且係(xì)統有液力衝擊,長期不換油,齒輪油受汙染,加劇渣油泵(bèng)磨損,以致渣(zhā)油泵泵殼炸裂(後曾發現此類故障)。 
  二、DHB點火泵56-56改(gǎi)進(jìn)及效果  
  1.改進(jìn)齒輪係統設計。經過多次論證,采用先進的優(yōu)先(xiān)閥與負荷傳感全齒輪轉向器形式,新係(xì)統能夠按照轉向要求,優先向其分配流量,無論(lùn)負載(zǎi)大小、方(fāng)向盤轉速高低均能保證供油充足,剩餘部分可全部供給工(gōng)作裝置回路(lù)使用,從而消除了由於轉向回路供油過多而造成(chéng)功率損失(shī),提高了係統效(xiào)率,降低了渣油泵的工作壓力;  
  2.優化設(shè)計動臂油缸和渣油泵造(zào)型,降低係統工作壓力。通過優(yōu)化(huà)計算,動臂油缸(gāng)采用標(biāo)準(zhǔn)係列80/4。GZYB高壓渣油泵排量由10ml/r提高為14ml/r,係統調定壓力(lì)為14MPa,滿足了動臂油缸舉升力和速(sù)度要求;  
  3.在使用過程中還應注意裝載機GZYB高壓渣油泵的正確使用與(yǔ)維(wéi)護,定期添加或更換齒(chǐ)輪油,保持齒輪油的清潔度,加(jiā)強日常檢查和維護
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